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珠三角区域堤坝工程软基处理

时间:2022-10-05 17:36:00 土木工程毕业论文 我要投稿
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珠三角区域堤坝工程软基处理

  珠三角区域堤坝工程软基处理

  摘 要:本文通过分析航道建设堤坝工程软基处理个案,探讨珠三角区域堤坝工程软基处理的有效措施。

  关键词:堤坝 软基 处理

  珠江三角洲软土广泛分布,公路、铁路、码头、航道等大型交通基础设施建设在软基处理上经常遇到一些困难,同时在不断的摸索中总结出一些应对方法。

  通过案例比对,小结珠三角区域堤坝工程软基处理的成功经验。

  1.塑料排水板加堆载预压法

  劳龙虎水道航道整治工程堤坝工程中,我们应用了塑料排水板加堆载预压方式进行软基处理,取得较好效果。

  1.1地质条件

  在工程区域沿线,以水井角为界发育两套地层,并呈不整合接触,两侧采石场是燕山期侵入黑云母花岗岩,东侧为泥盆系泥质砂岩,大部分区域被第四纪地层覆盖。

  岩基以上覆盖层主要由表层基土、海陆互相交结的淤泥、淤泥质土、局部砂土和残积的粉质粘土、粘土组成,覆盖层是场地主要基土。

  场地地基土应力,历史以正常固结为主,河滩和河床表层浮泥尚未完成自重固结,属欠固结土,残积土属超固结土。

  场地地下水以孔隙水为主,水量贫乏,深层地下水稍具承压性。

  浅层堤基地层中为无粘性土,不均匀系数Cu>10,一般不会发生流土、流沙、管涌等不利影响。

  场地的抗震设防烈度为6度,可不考虑液化和软土的沉陷影响。

  1.2处理方式

  针对本工程地基土为广泛分布的淤泥层的特点,我们采用排水固结法处理堤基,分两级填筑土堤预压,堤基固结度达到80%后安排陆上拆除旧堤及航道疏浚。

  同时在新筑堤及航道疏浚对应的岸坡平台设置观测断面,埋设边桩、沉降板、孔压仪及测斜管等土力观测仪器,辅以必要的施工期勘察,根据土体物理学指标变化及土体的变形速率等数据控制好施工进度。

  完成场地平整并铺垫50cm砂垫层后进行塑料排水板的施工。

  本工程塑料排水板采用梅花型布置,间距为1.04m,深度为入淤泥层15-20m。

  1.2.1主要施工方法

  采用PC-200(或功率相当的)履带式挖掘机改装的液压插板机。

  插板机套管采用菱形钢导管,锚靴采用φ10钢筋及塑料板两种。

  (1)放样布桩:按设计图纸要求进行。

  (2)桩机就位:插板机就位后,检查桩端处夹头,通常情况是夹带子的位置离带端部15~20cm,以便拔导管时不易发生跟带,桩尖对准孔位,然后施震沉管,沉管到设计深度。

  (3)沉管:沉管过程中注意导管的垂直度,倾斜度不得大于1.5%,导管下沉速度不宜过快,一般控制在每分钟4~5m,沉管过程中绝不能上提。

  (4)拔管:缓慢匀速拔管,以便让软土有一个缩孔的机会,使得排水板不易被钢导管带动。

  从装排水板卷的铁架至钢管顶部之间的带子宜稍为松驰。

  钢导管拔至砂垫层,并且尖端离砂垫层面约50cm后,将排水板在离砂垫层面大约20cm处剪断,弯倒后用砂压住。

  打设时回带长度不得超过50cm。

  如回带长度超过50cm以上,须在该位置45cm范围内补插。

  插板宜为整板,一般不考虑接板,如确需接板则应采用滤膜内平搭接的方法,搭接长度不少于20cm。

  严禁排水板出现扭结、断裂和滤膜撕破等现象发生。

  (5)移机:移机后退打下一根。

  1.2.2技术措施

  (1)排水板质量控制:塑料排水板必须具有产品出厂合格证的技术性能检定书,塑料排水板的规格、质量和排水性能必须符合塑料排水板技术参数与要求。

  到场产品按20万m一批,在监理工程师的监督下,随机取样进行外观质量的检测,每次抽检5盘;排水板的外包装应牢固,并确保在运输过程中不破损、不露板芯;将排水板展开,在全长范围内均匀选取10个点分别测读宽、厚的数据,宽度为100mm,允许偏差为±2mm,厚度要大于3.5mm,允许偏差为 +0.5mm;排水板板芯槽齿无倒伏现象、表面平滑、无接头、无空洞和气泡、齿槽分布均匀;每盘排水板滤膜接头不多于1个,接头长度要大于20cm;外观质量检测完毕以后,再取样品进行检验,经检验合格才使用。

  塑料排水板必须存放在工地材料仓库中,以防止日晒雨淋加速材料老化。

  (2)接板控制:打入地基的塑料排水板应为整板,需接长时,必须满足搭接要求,芯板平搭。

  长度不够需要接长时,按如下方式进行:将板滤膜剥开,使芯板对插塔接,并将滤膜重新包好,裹紧后用铁丝或塑料绳穿扎牢固,或者用专用钉书机钉牢。

  接长时塑料板上扎穿的孔眼不应在板芯的同一条排水槽中;每根接长板只允许一个接头,且搭接长度不小于20cm。

  接长板要分散使用,相邻板应无接头;接长板的使用量不能超过打设总根数的10%。

  (3)排水板测量定位:在每一施工机械打设范围内布撒灰点或插竹片,确定打设位置,测量定板位误差不大于±100mm;移动插板机,使桩管尖中心与灰点中心重合,即可下插排水板;插扳机定位时,管靴与板位的偏差控制在±50mm范围以内。

  (4)垂直度控制:尽量确保插板机底盘水平接地或与水平面平行,在插板机上安装施工记录仪,严格控制垂直度,保证插板机桩管在插板时与地面垂直,偏差不大于1.5%。

  (5)深度控制:按允许偏差±50mm来严格控制排水板打设高程。

  施工时以施工至中粗砂层顶面为原则,并将排水板末端0.5m的滤膜剪除,保证与中粗砂垫层形成畅通的排水通道。

  (6)回带控制:在施打排水板时,当套管打到预定深度后,宜稍加停留,然后均匀提升,以减少回带,切不可拔管过快。

  套管上拨时应垂直起吊,以防止带出和顶坏芯板,若有超过5%的塑料排水板在打设时产生回带,且回带长度超过50cm,应立即停止施工检查原因,可采取调整桩靴形状等措施来减少回带,并且按要求采取补打措施。

  另可据施工现场情况测定代表性的回带量,实施超设计深度打设,从而保证排水板进入设计深度的土中。

  (7)数量控制:施工时要防止漏插的现象,检查并记录每根排水板的施工情况,符合验收标准无误后,方可打设下一根,否则,需在邻近板位处补打。

  (8)质检:监理单位人员须全程旁站,施工单位在每台插扳机配备一名质检员检查、记录每根排水板的施工情况,打设完毕剪板后全面检查板位误差、垂直度、打设深度、外露长度、回带等情况,确保符合验收标准并记录后方可移机打设下一根,发现打设不合格时及时在该板位45cm内补打。

  完成排水板施工后,工程进入堤基的预压沉降固结阶段,采用两级加荷,中间间歇一个月,通过沉降稳定观测及固结强度和沉降量的检测计算,分析确定堤围的安全稳定系数和极限填筑高度。

  经过7个月固结度达到50%,经1年固结度为60%,经2年的固结度已达80.5%,固结效果较为理想,堤坝沉降量控制在设计预计范围内。

  2.碎石桩工艺试桩和效果检验

  西江下游航道整治工程横坑裁弯切咀工程中,我们在上弯段筑堤工程进行82根碎石桩工艺试桩和效果检验。

  本工程与劳龙虎水道航道整治工程地域相距不到20km,地质条件基本相同,试验中采用多种粒径碎石进行对比,按正三角形布置,桩径为1m和1.5m,桩距为2m 和1.5m两种,桩长为13~15m,并进入粘土层0.5m。

  通过工艺试桩检测,我们确定碎石桩施工控制参数:a.碎石粒径以φ5~10cm为主,应大于50%;b.水压550~600kpa,水量20~30m3/h;c.造孔速度1~2m/min;d.清孔次数2~3次;e.每次填料量0.5 m3;f.每次提升高度0.3~0.5m;g.留振时间10~20s;h.密实电流45~60a;i.充盈系数1.7~1.8等。

  我们在试桩及检测中发现一些问题较难控制,且造价偏高,导致放弃该项软基处理方案。

  (1)碎石桩施工是一种质量控制要求较严格的地基处理方法,尤其是采用悬吊式施工,对桩的垂直度、偏位都没有保证。

  其质量不仅由施工参数控制,还需要施工队伍有良好的责任心及质量意识。

  (2)在试验中,1.5m间距碎石桩施工塌孔现象比较严重。

  主要原因是桩不偏位、不斜孔的前提下,桩土间距有40~50cm,在施工过程中很难保证振动器一直在同一位置,且斜孔现象也普遍,原本比较软弱的桩间土在水冲扰动下更软弱,塌孔现象难以避免,从而造成桩体碎石松散,桩体强度降低。

  从直剪试验结果表明,φ1500mm复合地基抗剪强度偏低,数据离散性较大。

  (3)软土强度低,对碎石桩的约束力较小,成桩较困难,且桩对土体不仅没有挤密作用,反而使土体受到扰动,强度降低,短期内实际上只起置换作用,因此必需选择较大的置换率。

  3.搅拌桩试验、检测和应用

  我们在西江下游航道整治工程下弯段筑堤中进行搅拌桩试验、检测和应用。

  3.1搅拌桩试验和检测

  搅拌桩直径0.5m,桩距0.8m,呈等边三角形布置,试验分5组,每组3根,固化剂为C25号普通硅酸水泥,施工水泥用量分别为43kg/m、50kg/m、60kg/m。

  由于搅拌桩工艺较成熟,本节不作描述,主要介绍检测和结论。

  桩体七天龄期与原状土N10轻型动力触探及标准贯入对比试验,原状土试验位置于每组桩旁。

  (1)N10轻型动力触探试验采用25mm钻杆、10kg穿心锤,落距50cm,连续进行触探索,记录每打入土层30cm的锤击数。

  4M清孔,以下每触探2m后清孔试验(成果见表1)。

  (2)N63.5标准贯入采用42mm钻杆、63.5kg穿心锤和标准贯入器。

  贯入时穿心锤落距76cm,使其自由下落,将贯入器竖直打入土层15cm后记录30cm击数(成果见表2)。

  桩体与淤泥胶结的水泥土(7天龄期)与原状土N10轻型动力触探表明,水泥用量50 kg/m的水泥土强度及强度增长率略低于43kg/m和60 kg/m的水泥土,60 kg/m的水泥土强度增长率最大。

  桩体与淤泥胶结的水泥土与原状土N63.5标准贯入表明,水泥用量50 kg/m的水泥土强度及强度增长略高于其他两种。

  3.2桩体(28天龄期)抽芯检测成果

  表3数据表明:对于与淤泥胶结的水泥土(28天龄期后),水泥用量低的水泥土物理指标略优于水泥用量高的水泥土,不同水泥用量的水泥土力学指标平均值差异不大。

  3.3单桩复合地基载荷试验(28天龄期后)

  我们运用相对变形法测定50 kg/m和60 kg/m水泥用量复合地基承载力基本值为130kpa和140kpa,数据显示两组不同水泥用量的复合地基承载力基本值差异不大。

  通过试验,我们制定水泥搅拌桩施工相关指数指导施工,实践证明采用搅拌桩处理软基后,地基强度在短期内得到大幅提高,对完工2年的观测反映堤坝沉降控制在设计预计值的下线内,堤坝稳定、安全,满足使用要求。

  因此,该项工艺是快速有效的软基处理方式,但造价偏高,在后续的工程中我们只作后备应急使用考虑。

  4.结语

  软基处理方法宏观上划分为强夯法、复合地基和排水固结三种形式,至今未有一种方法能一劳永逸解决软基问题,每种方法均有优缺点,须根据工程荷载、工况条件、工期、造价等因素选定最合适的方案。

  我们在珠三角地区的堤坝工程中选用排水板固结法,主要是考虑其经济性和环保性,符合低碳、绿色航道的发展目标,实践证明该方法能达到使用目的,效果良好。

  但排水固结软基处理方法的发展,依然需进一步解决加快固结速度及减少工后沉降等问题,并深入研究软基固结变形机理规律,软土由深部到浅部固结度的变化,不断提高排水固结法的应用研究水平。

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