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摇壁钻床电气自动化控制系统改造

时间:2020-12-04 10:51:47 机电一体化毕业论文 我要投稿

摇壁钻床电气自动化控制系统改造

  摘 要:本文介绍了利用三菱FX2n系列PLC对Z3040型摇臂钻床电气自动化控制系统的改造,确定了PLC的输入输出分配,在继电器控制线路的基础上,设计出梯形图并进行了调试,调试结果表明设备运行良好。

  关键词:摇臂钻床 PLC控制 电气改造

  前言:由于Z3040型摇臂钻床电气自动化控制系统线路复杂、可靠性低、灵活性也较差,加上多年来设备老化,近二年来常出现故障,维护工作量大,给生产带来了不少影响。经厂领导批准,利用PLC对该钻床的电气自动化控制系统进行了改造。

  一、设备状况分析

  Z3040型摇臂钻床主要采用4台电动机工作,分别是主轴电动机(5.5KW,1410r/min),摇臂升降电动机(1.5KW,?1410r/min),主轴松紧电动机(0.8KW,930r/min)和冷却泵电动机(0.125KW,2700r/min)。其中,M1为主电动机:控制主轴的旋转运动和进给运动,单向旋转,用机械交换完成加工所需的正反转;M2为摇臂升降电动机:控制摇臂升降运动,双向旋转;M3为液压泵电动机:控制摇臂夹紧、放松,主油箱及外立柱相对内立柱的夹紧与放松,双向旋转;M4为冷却泵电动机:手动控制,单向旋转。电气控制主要由接触器、十字开关、行程开关、按钮等组成。

  二、改造方案

  针对以上设备问题的分析,结合PLC系统控制的具体情况,对Z3040型摇臂钻床电气控制系统作如下改造:

  1、分析Z3040摇臂钻床的功能原理,作出主电路功能图。

  2、将摇臂钻床电气控制系统改造成PLC控制,作出I/O电气接线图。

  3、编写PLC控制程序,画出梯形图。

  三、器件的选择

  1、PLC的选择。三菱FX系列在可编程序控制器中具有领先地位,且在国内市场占有率很高,所以确定在此系统中使用三菱FX系列的PLC。在摇臂钻床的控制系统中,PLC主要起开关作用及定时、计数的少数简易功能,所以只需要小型的PLC就能满足功能。在摇臂钻床控制系统的设计中需要输入点(I)12个、输出点(O)9个,考虑到实际应用中需要10%的余量,故选择PLC为三菱FX2n-32MR。

  2、接触器的选择。接触器KM1的选定:主触点额定电流一般是根据电动机容量来计算, M1额定电流为5500/380=14.47A(K取1)。在这里取20A就能够满足要求,故选择型号CJT1-20,线圈电压为24V;同理,KM2、KM3、KM4、KM5应选择的型号为CJ10-10,线圈电压为24V。

  3、热继电器的选定。FR1的选定?FR1实现对电动机M1的过载保护。按照“热继电器元件的额定电流?应接近或略大于电动机的额定电流”的原则:5500/380=14.47A(取系数为1),即应大于等于14.47A,所以,FR1的型号应选定为JR36-20,规格为11号热元件,整定电流14.47A;同理,FR2的型号选定为JR36-20,规格为6号热元件,整定电流2.1A。

  4、熔断器的选定。FU3的.选定:因为FU3对EL(40W,24V)具有保护作用,故熔体额定电流≥40/24=1.67A(取2A)。因为熔断器额定电流不小于熔体额定电流,所以熔断器电流选为15A,所以FU3的型号应选定为RL1-15,规格为380V?15A配2A熔体;同理FU2的型号应选定为RL1-15,规格为500V?15A配10A的熔体,?FU1的型号应选定为RL1-60,规格为500V?60A配25A熔体。

  5、时间继电器的选定。因为控制电路中的时间继电器是断电延时型,且有动合触点,因此选择其型号为JS7-4A,延时范围0.4-60S,线圈电压为24V。

  6、电磁阀的选定。考虑到电磁阀在控制电路中所起的作用(在通电吸合后,产生电磁力使阀杆移动,达到控制油路开闭及换向目的),以及额定吸力、额定行程、操作频率等方面,其型号选定为MFJ1-3,线圈电压为24V。

  7、变压器选定。主要根据所需容量及一次侧和二次侧的电压等级来选择,应该以节约原则为指导,满足工作要求的前提下,周密合理的选择材料和运行介质,以节约电能和生产成本。

  四、控制系统设计

  设计简要说明:

  (1)初始状态的设置。初始状态设主轴电动机、冷却泵电动机、摇臂升降电动机液压夹紧电动机停止;电磁阀打开;主轴和立柱夹紧状态。

  (2)照明电路、冷却泵电动机用手动控制,不列程序功能图之中。

  (3)断路器和电磁阀用指示灯代替。

  3、根据改造要求,编写程序,画出梯形图:

  五、工作过程简要说明

  等待。

  通电――HL1亮。

  按SB3――KM1吸合,HL2亮(主轴转动)。

  按SB2――KM1断开,HL2灭(主轴停转)。

  按SB4――KM5断开,KM4吸合,YA亮;再按SQ2――KM4断开,KM2吸合(摇臂上升)。

  按SB5――KM5吸合,KM4吸合,YA亮;再按SQ2――KM4断开,KM3吸合(摇臂下降)。

  断开SB4\SB5一段时间后――KM5吸合。

  按SB7――KM4吸合,YA灭。

  按SB1全部断开,按SQ5全部电源断开。

  六、接线路板

  注意事项:

  1、连线时,必须保证PLC断电。

  2、电路连接导线一定要严格,不能在电路板上横穿,导线不能露铜。

  3、导线颜色必须分清楚,以便于修改和检修。

  4、PLC输入公共端COM不能接入交流,即L或N不要与其相连接,否则会烧毁PLC。

  七、通电测试

  1、测试前检查:检测电路时,确定三相电源只接进去一相,防止二相进入单相电源供电的电路,否则会烧毁PLC或开关电源;检查开关连接是否正常,是否接错或漏接;确定熔断器应与电源相线L端相连;确定电路没有短路。

  2、测试:按上述工作过程说明进行,经测试,控制线路能按所设计程序运行,且运行状况良好。

  八、结束语

  设备电气自动化系统经改造后,自动化控制性能大幅度提高,设备管理和改变工作方式也变得简单方便,经过近一年来职工实训试用证明,提高了职工的工作效率,同时也为公司避免购买新设备而节约了一笔不小的开资,得到了公司及厂领导的认可。

  参考文献

  [1] 山东省滕州市利达机床厂:《Z3040摇臂钻床使用说明书》.

  [2] 谢宇《Z3040摇臂钻床的PLC控制改造》.煤炭机械,2008年02期.

  [3] 孔平《电气控制与PLC》.华南理工大学出版社,2004年2月,第一版.

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